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38CrMnMo钢异常断口的分析
太原理工大学材料科学与工程学院郭丽娜1)
摘
要
用扫描电镜KYKY—1000、能谱仪观察分析了38CrMnMo钢(调质热处理)拉伸实验后的异常断口,结
果表明:钢中冶金夹杂物是导致38CrMnMo钢异常脆性断裂的主要原因。
关键词
断口 材料 冶金
某厂有一批用于制造石油钻机接头的38CrMnMo钢,经热处理后,进行拉伸实验,发现断口异常,为此进行断口分析以了解断口异常的原因。
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实验结果
在扫描电镜下观察断口形貌如图1所示,断口呈星花状杯形,其纤维区F和剪切唇区S较小、较平,而放射区R较大,并有明显的放射状径向撕裂型二型深裂纹。

图1拉伸断裂星花状杯形断口形貌

图2
纤维区F
韧窝及冶金夹杂物
图3
韧窝区R
准解理+夹杂物+二次裂纹形貌
纤维区F微观断口形貌如图2所示,主要呈韧窝状,韧窝较小、较浅,并有一些夹杂物与其相连。
放射区R微观断口形貌如图3所示,主要为准解理断口特征,并有二次裂纹和夹杂物存在。用能谱仪分析夹杂物成分表明:夹杂物多含Si、Al、Ca、S等元素,显然为冶金缺陷。夹杂物能谱分析结果见表1。

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分析讨论
38CrMnMo钢经调质热处理后为回火索氏体,该组织具有良好的综合性能,拉伸断裂应为韧性断裂,断口呈暗灰色,主要为韧窝形貌。但实验结果表明,该材料断口主要由放区组成,即为脆性断裂,且断口各区中都不同程度地存在夹杂物。夹杂物本身的塑性很差,在拉伸时易在其存在区域造成应力集中,降低材料的韧性,影响拉伸断裂时韧窝的形成,使材料在高内应力作用下产生放射状径向撕裂,并产生二次深裂纹,是材料产生解理脆性断裂的主要因素。原材料的缺陷会降低石油钻机接头疲劳寿命,所以要尽量控制原材料的冶金缺陷,提高产品的使用寿命[1]。
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结论
38CrMnMo钢调质后拉伸断裂为星花状杯形异常断口,其中F区和S区较小、较平,而R区较大,并伴有放射状径向撕裂二次深裂纹,这主要是由于钢中冶金夹杂物增加材料的脆性所造成的。
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