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东风4B型内燃机车柴油机故障分析

 

(铁道部铜陵车辆厂理化处  铜陵  244142)

 

  :东风4B型内燃机在满负荷运行时,柴油机第10缸活塞破碎。用扫描电镜和金相分析等方法对破损活塞进行了分析。结果表明,柴油机钢顶铝裙组合活塞的连接 螺栓存在加工及热处理质量缺陷,致使螺栓产生疲劳断裂,最终导致柴油机破损。

主题词:内燃机车;柴油机;活塞;破损;分析

 

柴油机破损情况简介

东风4B型内燃机车(175216V240ZJ型柴油机)在满负荷运行(爬坡)时发生柴油机破损事故。经拆检,发现柴油机第10缸活塞破碎,破损活塞的钢顶与铝裙已分离,铝裙经撞击形成多块碎片,钢顶有擦伤及轻微变形,未发现裂纹。四根螺栓均沿钢顶与铝裙结合面处断裂(见图1)。螺栓断为两段,并因受撞击而产生变形(见图2)。因缸套、连杆、缸头破损影响到对面第2缸,造成其活塞、连杆破损。

活塞运行里程为26万公里。

钢顶铝裙组合活塞由钢顶、铝裙及连接螺栓三部分组成。钢顶材质为42CrMoA,模锻成型后经调质处理。铝裙材质为LD11,热加工工艺为棒料模锻成毛坯,经淬火、人工时效处理。连接螺栓材质为40CrNiMoA,调质处理,技术要求硬度为3238HRC,螺纹经滚压成形。

            

               图结合面处螺栓断裂形貌                          断裂螺栓形貌

断裂铝裙分析

2.1 铝裙化学成分

在碎片上钻取样品进行化学成分分析,结果列于表1。铝裙的化学成分符合LD11技术条件。

 

2.2 铝裙组织

在铝裙销孔座处碎片上取金相试样,其显微组织见图3。检验结果表明,铝裙组织正常,无过热、过烧现象。铝裙系柴油机破损过程中受撞击而破碎的。

 

铝裙销孔座处组织(硅呈小颗粒状分布,有少量残留的枝晶状铸态组织)  100×

低浓度混合酸侵蚀

断裂螺栓分析

3.1 螺栓化学成分

螺栓的化学分析试样取自1号螺栓杆部,分析结果列于表2。螺栓化学成分符合技术要求。

 

3.2 螺栓基体组织

显微镜下,螺栓的基体组织为保持马氏体位向的回火索氏体,组织正常(见图4)

       

  图螺栓基体组织  4%硝酸酒精溶液侵蚀  100×           钢顶内螺纹中轴线剖面

3.3 螺栓硬度

1号螺栓杆部切取硬度试块,测量表面及截面1/2r(r为螺栓半径)处硬度,结果列于表3。螺栓截面硬度高于技术条件要求。

 

3.4 螺栓装配情况

--裙装配时,技术要求螺栓扭矩为80N·m。我厂现用扭力板手测量螺栓扭矩,四只螺栓扭矩均为80N·m

将图1所示断于钢顶内的四根螺栓的螺纹部分用线切割沿螺栓中轴线切开,其形貌见图5。经测量,四根螺栓的螺纹与钢顶的配合长度为14.515.lmm,符合组装要求。螺栓螺纹与钢顶内螺孔啮合紧密,未发现松动等异常现象。

3.5 螺栓螺纹根部检验

将钢顶内的四根螺栓螺纹中轴线剖面制成金相试样于显微镜下观察,四根螺栓螺纹根部形貌相同,均为直线,与图纸要求R0.2不符,且齿根处存在裂纹,裂纹尾部圆钝(见图6)。试样经侵蚀后观察,螺纹滚压流线清晰、顺畅,裂纹位于滚压硬化层内未穿越流线(见图7)

        

          图齿根及裂纹形貌  200×                         滚压层流线   400×

检验结果表明,裂纹并未存在于整个螺纹根部,仅存在于断裂螺纹相邻的3-4个螺纹根部,且裂纹深度随距螺纹断面距离的增大而逐渐减小。按图纸要求,螺纹滚压成型后,其齿根应均匀圆滑过度(R0.2)

3.6 螺栓断口分析

设备:菲力浦XL30型扫描电镜。

1号螺栓螺纹处断面进行微观形貌分析,断口形貌见图8。断面为平滑断口,图中A,BC分别为疲劳源区(A),疲劳扩展区(B)及瞬时断裂区(C)oC区面积约占断面的2/3,说明螺栓所受应力较大。

断口疲劳弧带呈同心圆,但疲劳源<A)并不处于同心圆的几何圆心,而是在疲劳弧带的外侧方向,系典型的拉一拉状态,即为严重应力集中疲劳断口。

        

                 图疲劳断口形貌  4.8×                      疲劳源(A)放大形貌  80×

9为疲劳源A放大形貌。疲劳源于螺纹根部,其疲劳辉纹较清晰。图中源区覆盖物系撞击而沾附的金属碎屑。

分析

(1) 上述检验结果表明,柴油机破损事故首先源于柴油机的钢顶铝裙组合活塞。而活塞的破损与铝裙和连接螺栓的破断有关。

(2) 铝裙的化学成分符合技术条件,基体组织中未发现粗大初晶硅和严重枝晶状铸态残留组织,也未见过热、过烧现象,表明铝裙模锻和热处理工艺正常。

(3) 四只螺栓螺纹与钢顶内螺孔啮合紧密,螺栓装配符合技术要求。

(4) 经扫描电镜分析,1号螺栓断口具有疲劳断裂的特征,疲劳源于螺栓的螺纹齿根部。表明活塞的破损是由于连接螺栓的疲劳断裂造成的。

(5) 由于螺栓螺纹齿根为直线,无弧线过度,该处产生应力集中;螺栓热处理不当,硬度偏高,降低螺栓的疲劳抗力;机车处于爬坡满负荷工作状态,活塞(螺栓)所受应力较大;在上述因素的综合作用下,螺栓于运行中产生疲劳断裂,并在断裂过程中于螺纹齿根处产生应力裂纹。

结论

(1) 东风4B型内燃机车柴油机破损事故是由于柴油机第10缸钢顶铝裙组合活塞1号连接螺栓在运行中首先产生疲劳断裂,从而造成另外三根螺栓受力不均而断裂,使钢顶与铝裙分离,最终导致柴油机破损事故的发生。

(2) 1号螺栓的疲劳断裂是由于螺栓滚压及热处理不当,于螺纹齿根处产生应力集中所致。

(3) 建议在滚压螺纹前对滚丝轮进行检查并修整,以便滚压出符合图纸要求的(R0.2)螺纹齿根,减少应力集中。

 

 

 


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