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油泵主动齿轮及主动轴断裂分析

熊 华,史学芳,毛信孚,王 旗,王茂林

(西安航空动力控制工程有限责任公司,西安 710077)

 

  要:对主动齿轮及主动轴的材料成分、硬度、氮碳共渗层金相组织进行分析,认为主动齿轮及主动轴断裂是零件显微组织不合格,降低了强度、韧性而导致齿轮开裂与壳体卡死,连带引起主动轴断裂。经过多次工艺试验,改进了工艺方法,解决了齿轮断裂故障重复出现的难题。

关键词:主动齿轮;淬火马氏体;残留奥氏体;冰冷处理

 

   某军品油泵在试车过程中,转速n=15000r/min,开车约30min,主动轴断裂。停车分解检查,发现主动齿轮自根部裂开,与铝壳体卡死。

主动齿轮及轴用2Cr3WMoV钢制成,齿轮工作面氮碳共渗处理,然后直接于介质中淬火冷却,200300℃回火,空冷。要求氮碳共渗层深0.20.5mm,硬度5662HRC,基体中心硬度为3543.5HRC

1 断裂原因分析

1.1 化学成分检查

对齿轮及主动轴进行材料成分分析,其结果见表1。根据表1结果,齿轮及主动轴的化学成分正常,符合GB2294-95要求。

 

1.2 油泵壳体

油泵壳体为铝合金铸件,齿轮由主动轴通过销键带动,在壳体的齿轮腔内高速转动。打开齿轮腔,发现齿轮与壳体相对卡死,有一齿顶尖端嵌进壳体内深达0.6mm,另有多个齿尖也不同程度对壳体刮伤,如图1。齿轮上有一个齿自根部裂开,裂纹贯穿到齿轮中间的键槽尖角附近。

 

壳体齿轮腔内刮痕  ×2                       主动齿轮及轴断口  ×2

1.3 断口检查

主动轴工作部位是三棱柱形,断裂部位发生严重扭转变形,断口周围有塑性变形特征,断面细而光滑,灰白色,如图2。断裂源区位于三角形断面的三个角上,属过载扭转断裂。主动齿轮裂纹形貌见图2,销键槽内的销子与销键槽壁受力接触部位也有明显的方形压伤痕迹。主动齿轮裂纹由上端面竖直贯穿至下端面,横向由齿根部贯穿至键槽垂直角附近。

对主动齿轮的断口进行扫描观察,裂纹为起源于齿根表面同一直线的多源裂纹,自根部向零件内部基体发展,如图3a。氮碳共渗层扫描形貌呈沿晶断口特征,裂纹沿晶界向基体内发展,晶粒周围有二次显微裂纹,如图3b,晶界上有碳化物集聚,呈白色网状、半网状,包围着晶粒,网状、半网状碳化物增加了晶界的脆性。断口属于脆性断裂。

  

      (a)裂纹源 ×20                        (b)显微形貌 ×2000

3 主动齿轮断口形貌

1.4 金相检查

取故障件进行金相观察,齿轮工作面共渗层深度为0.27mm,主动轴的三棱柱部位无共渗层,符合设计要求。齿轮共渗层组织:表层白亮的组织为耐腐蚀的淬火马氏体、自回火马氏体及残留奥氏体,心部为铁素体及低碳马氏体,如图4。淬火马氏体在硝酸酒精溶液中不易腐蚀,与残留奥氏体混合共存。自回火马氏体呈针状分布于零件表层及基体内。此类组织是零件共渗后未回火或回火不足造成的。其存在增加了零件的内应力、脆性,降低了材料的韧性。如果此类组织存在于零件中,必定会使零件在使用中过早失效。

 

4 主动齿轮共渗层显微组织 ×100

1.5 硬度检查

60kg砝码载荷的洛氏硬度计测量零件中心硬度为4545.5HRC,用表面洛氏硬度计测共渗层硬度为59.561HRC,中心硬度超过设计要求,共渗层硬度偏上限。

2 工艺试验

失效零件在260℃回火2h,回火组织形貌如图5a,回火后,淬火马氏体完全转变为回火马氏体,易腐蚀变黑,呈细针状;少量的残留奥氏体呈不规则的块状零星分布在共渗层内。按HB5022-77要求,残留奥氏体等级为4级,对于航空零件不合格。

-70℃×30min冷处理后,再进行260℃×2h回火,零星分布的残留奥氏体完全消除,显微组织为回火马氏体,如图5b,按HB5022-77要求,残留奥氏体等级为1级,残留奥氏体含量合格。检查零件的硬度,中心为4041HRC,共渗层硬度为5960HRC,符合设计要求。

  处理同批的5种类型齿轮后重新上试验器运转,按设计要求转速n15000r/min提高到20000r/min,工作时间4h,无故障发生。分解检查齿轮无裂纹。

  

    (a)回火组织 ×400                           (b)冰冷处理后回火组织 ×400

5 新旧工艺组织

3 分析与讨论

齿轮用2Cr3WMoV钢制成,由于合金钢氮碳共渗后很容易空冷淬火,氮碳共渗时温度较高,加热时间长,碳和合金元素溶入奥氏体的量增加,使Ms点下移,随之Mf点移至摄氏零度以下,室温状态下淬火后残留奥氏体量相对较多。淬火后没有回火或回火不足,大量淬火马氏体仍然存在于显微组织中。淬火马氏体是针状组织,马氏体针易形成微裂纹源,从而降低了材料的强度、塑性和韧性。同时,残留奥氏体与淬火马氏体共存,两者组织比容的差异,产生组织应力,在齿根、键槽等应力集中处易产生细小裂纹。氮碳共渗后空冷淬火,容易在晶界形成网状碳化物,此时,应重新加热到奥氏体单相区,短时保温油冷淬火。

使用中,齿轮在转动中受到一定的外加载荷,由于其显微组织不合格,内应力大,首先在应力集中最大的齿根开始萌生裂纹,并在载荷作用下沿晶界向基体内扩展,最终导致齿轮贯穿性开裂。开裂后,齿轮与壳体的配合间隙变小,在齿轮腔中的转动受阻,并与齿轮腔内壁卡死。而主动轴在试验器的带动下仍要高速运转,使主动轴与齿轮间连接的销子两端受压变形,主动轴受过载扭转力矩而扭断。

在通常室温状态的冷却介质中淬火,由于Ms点下移,仍有部分的奥氏体来不及发生由奥氏体向马氏体的组织转变,成为残留奥氏体。而在-70℃冰冷处理时,则覆盖了由奥氏体向马氏体发生相变的起始温度Ms到转变终止温度Mf。奥氏体基本上全部转变成马氏体。这类似淬火状态的马氏体,继之260℃低温回火,转变成回火马氏体,得到正常组织,降低了组织应力,提高了材料的塑性、韧性,硬度也得以改善,增加了零件使用的可靠性。

4 结论

(1) 主动齿轮断裂是齿轮显微组织不合格造成的。

(2) 主动轴由于受过载的外力矩而扭断。

(3) 建议齿轮氮碳共渗后重新加热油冷淬火,冰冷处理,再充分回火。

 

 


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