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高炉鼓风机增速齿轮断裂原因
裴永红
陈 斌 王亨炎
(马钢般份有限公司 马鞍山
243000)
摘
要:对2500m3高炉鼓风机组增速机齿轮的断裂进行了检验和分析,认为Al2O3夹杂是造成齿轮疲劳断裂的主要原因。
关键词:齿轮;疲劳;断裂;夹杂,
某炼铁厂2500m3高炉鼓风机采用由瑞士引进的AV80-14全静叶可调式轴流压缩机组,在某次送风启动过程中发现增速机高速齿轮轴振动值达到74mm(报警值为60mm,跳闸值为90mm),并且在电机达到同步转速后振动没有减弱。停机检查发现,增速机高速齿轮其中一齿非传动端侧断裂,断口长约170mm,呈月牙状,在齿轮箱底部找到一大掉块及部分碎片。
剥离掉块的齿轮为从动轮,圆柱斜齿左旋,材质为DIN17CrNiMo6,斜齿长517mm,齿数64,齿顶宽6mm,转速为4359r/min,额定传递功率为32000kW。失效齿轮累计运行时间20414h,仅为设计寿命的1/10。
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检验与结果
对掉块进行宏观检验,根据不同部位按图1所示切取样品。取REM样品在PHILIPSXL40扫描电镜下分析断口和能谱分析;取LSI样品检查材质内部的夹杂情况;取S2样品检查齿面、基体的硬度和显徽组织;取RFA样品用X荧光光谱仪分析材料化学成分。

图1
掉块上试样切取示图.
1.1
宏观检查及微观分析
剥离后的齿轮和掉块的断口上存在充分发展的贝纹线区,为疲劳断口,最后断裂区约占整个断口的30%,对REM样品仔细观寮后发现,断裂源区位于工作齿面节线上部的次表层,大约在齿面下2mm处(见图2箭头所指),长约0.8mm、宽约0.4mm,呈纺睡形,断裂源区有Al2O3夹杂,图3为源区中心点的Al2O3夹杂形貌。

图2 REM样品断口
图3 裂源中心点的Al2O3夹杂
1.2
化学成分
在掉块上取RFA样品进行化学成分分析,结果列于表1。可见,齿轮的化学成分在德国DIN17210标准中对DIN17CrNiMo6的成分要求范围内。

1.3
夹杂物
取LS1金相样品,抛光后观察夹杂物,按德国标准DIN50602评定,[O」总和指数K2为29.93,[S]总和指数为28.17,综合总和指数为58;如果按我国标准GB10561评定,B类粗系为2.5级,A类粗系为3.0级。可见,该齿轮的夹杂物较多。
1.4
显微组织
取S2样品进行金相分析。腐蚀后的检验面的硬化层组织为回火马氏体(图4),基体为回火马氏体十贝氏体十铁素体(图5),由图5可见,材质中的夹杂物较多。

图4
硬化层组织
图5 心部组织
1.5
硬度
对S2样品进行显微硬度试验,表层的硬度约为700HV,相当于60HRC,而心部硬度约为410HV,相当于43HRC,符合齿轮的设计要求。
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讨论
根据上述检验结果,齿轮材料的化学成分、硬度和金相组织都符合要求,但材质中的夹杂物较多,尤其在断裂源区中心发现了Al2O3夹杂,该夹杂成为失效的疲劳核心。
断裂源位置处于表面硬化层向心部的过渡区(见图6),该区域内存在Al2O3夹杂,对齿轮的疲劳寿命有十分不良的影响,Al2O3夹杂的膨胀系数随温度的变化很小且硬度高,在齿轮制造过程中,淬火时表面和过渡区都剧烈收缩,Al2O3夹杂受压应力,基体金属受张应力;热处理后硬化层为高碳回火马氏体,比容大,处于表面压应力状态,过渡区则处于拉应力状态,因此热处理过程中,过渡区的Al2O3夹杂容易与金属基体分离,甚至在其界面头端产生微裂纹,从而为疲劳源的形成提供便利条件。齿表层经渗碳淬火回火后有高的硬度和疲劳强度,所以裂纹容易由疲劳源向心部扩展,而向齿面扩展较难。

图6
掉块截面及断裂源位置示意图
在齿轮啮合过程中,从动轮的轮齿与主动轮相接触}是由齿顶扫向齿根,齿根部位住往承受最大的交变弯曲应力,而节线上部的齿面承受的是脉动交变接触压应力。疲劳派源于齿轮节钱上部工作齿面的次表层,轮齿在与主动轮啮合的一刹那,靠近齿顶的工作齿面承受很大的作用力,使从疲劳源处发生的裂纹扩展迹线如图6所示。在啮合力的作用下,尤其在齿轮工作过程中,启动、换档或啮合不均匀时轮齿还要承受冲击力的作用,疲劳裂纹加速扩展,该部位承受载荷的有效截面迅速减小,在某一时刻,有效截面难以承受啮合应力,即发生瞬时断裂而剥离掉块。剥离掉块后,齿轮运转失稳,因而产生很大振动。
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结论
该齿轮断裂掉块的主要原因是节线上部的工作齿面次表层存在Al2O3夹杂物,因此在齿轮运转过程中的交变应力作用下导致轮齿疲劳破坏。
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