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磁粉探伤旋转支撑辊传动轴断裂的失效分析

宁 玫严 峻李志群

(天津钢管集团有限公司技术中心天津300301)

 

   某公司磁粉探伤旋转支撑辊(主动辊) 的传动轴仅运行2h 就发生横向断裂断轴宏观形貌见图1(箭头所指部位为断裂端另一半断在轴承中) ,断轴横截面断口形貌见图2 ,在断口上有一肉眼可见的较大光滑孔洞孔洞的直径约6mm 左右整个横截面断口上有大量的二次裂纹断口平齐无变形。该部件要求的技术指标:材质45 # ;热处理工艺调质处理;硬度HB220250。为查清该传动轴早期断裂失效原因避免此类事故再次发生保证设备安全正常运行为此对其进行了综合分析。

 

                   图1  断裂传动轴宏观形貌。                  图2  断裂传动轴横截面断口宏观形貌。

1  化学分析

在断轴的1P2 半径部位取化学样进行成分分析结果见表1。从分析结果看:有害元素S 含量偏高气体元素中残余H 含量偏高。

 

2  金相分析

在断口的孔洞附近取样进行金相分析:组织为网状铁素体+ 片状珠光体在网状铁素体上有大量沿晶分布的碎条状夹杂物(3) 。经能谱分析晶界上的碎条状夹杂物是硫化锰(4) 。硫化物夹杂较多3 级。按技术要求传动轴的最终使用状态应为调质状态组织应为回火索氏体而断轴的组织为铁素体+ 珠光体为锻轧状态组织断轴的组织状态不符合技术要求。

3  硬度试验

在断轴横截面的外表面、1P2 半径、中心部位各打3 点布氏硬度结果见表2。从试验结果看:各部位所测硬度值明显低于要求的技术指标。

4  断口分析

将带有光滑孔洞缺陷的断口样品在电镜下观察:孔洞中较光滑没有发生氧化锈蚀现象孔洞缺陷低倍形貌见图5。高倍观察:孔洞中间及周围断口形貌为波纹状形貌见图6。整个断口面上有大量沿晶开裂的二次裂纹低倍形貌见图7

 

       图3  断轴组织和网状夹杂物形貌。Bar = 100μm      图4  晶界网状夹杂物能谱定性分析结果。

 

 

      图5  断口上的孔洞形貌。        6  孔洞中的波纹状形貌。       7  沿晶二次裂纹形貌。

Bar = 200μm                     Bar = 20μm                       Bar = 50μm

5  结论

钢中有害元素S 含量和气体残余H 含量偏高其它元素含量正常。

断轴的硬度在HB167177 之间明显低于要求的技术指标(HB220250) 。断轴的硬度偏低是由其组织状态决定的。

断轴基体中硫化物夹杂较多3 且呈网状分布在晶界处。组织为铁素体+ 珠光体为锻轧态组织。而技术要求该轴组织状态应为调质处理的回火索氏体。断轴的组织状态不符合技术要求。

断轴横向断口上的孔洞缺陷内壁和周围的断口为波纹状形貌其余断裂面上有大量沿晶分布的二次裂纹。从孔洞内壁波纹状形貌和整个断口的脆裂形貌判断:该断口为氢脆断口孔洞缺陷为氢气泡缺陷。

综上所述:由于钢中有害气体元素H 含量偏高(残余H 含量达817PPm) ,导致钢中存在较大的氢气泡缺陷破坏钢的致密性减少钢的有效受力面积。

另外有害元素S 含量偏高造成钢中存在较多的硫化物夹杂晶内硫化物的存在相当于一些小裂纹分割基体也将减少钢的有效受力面积;而晶界网状分布的硫化物将破坏晶间结合力降低晶界强度和塑性;同时由于硫化物的膨胀和收缩系数与钢基体的相差较大使得硫化物与钢基体间存在一定的间隙成为扑捉H 原子的陷阱那么在硫化物与钢基体的间隙部位将容纳大量的原子氢当这些原子氢结合成分子氢后体积要增大数倍甚至十几倍造成钢的基体脆化塑性和韧性大大降低。另外传动轴未经调质处理组织状态不佳硬度偏低诸多不利因素共同作用导致传动轴仅使用2h 就发生横向脆性断裂。

据了解该批钢材生产于雨季原材料潮湿生产过程中有冷却水渗漏现象导致钢中残留大量的气体H ,最终造成钢的氢致脆化引发该轴早期断裂。

 

 


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