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磁粉探伤旋转支撑辊传动轴断裂的失效分析
宁 玫,严 峻,李志群
(天津钢管集团有限公司技术中心,天津300301)
某公司磁粉探伤旋转支撑辊(主动辊)
的传动轴仅运行2h
就发生横向断裂,断轴宏观形貌见图1(箭头所指部位为断裂端,另一半断在轴承中)
,断轴横截面断口形貌见图2
,在断口上有一肉眼可见的较大光滑孔洞,孔洞的直径约6mm
左右,整个横截面断口上有大量的二次裂纹,断口平齐无变形。该部件要求的技术指标:材质45
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钢;热处理工艺调质处理;硬度HB220~250。为查清该传动轴早期断裂失效原因,避免此类事故再次发生,保证设备安全正常运行,为此对其进行了综合分析。

图1
断裂传动轴宏观形貌。
图2
断裂传动轴横截面断口宏观形貌。
1
化学分析
在断轴的1P2
半径部位取化学样进行成分分析,结果见表1。从分析结果看:有害元素S
含量偏高,气体元素中残余H
含量偏高。

2
金相分析
在断口的孔洞附近取样进行金相分析:组织为网状铁素体+
片状珠光体,在网状铁素体上有大量沿晶分布的碎条状夹杂物(图3)
。经能谱分析,晶界上的碎条状夹杂物是硫化锰(图4)
。硫化物夹杂较多,达3
级。按技术要求,传动轴的最终使用状态应为调质状态,组织应为回火索氏体,而断轴的组织为铁素体+
珠光体,为锻轧状态组织,断轴的组织状态不符合技术要求。
3
硬度试验
在断轴横截面的外表面、1P2
半径、中心部位各打3
点布氏硬度,结果见表2。从试验结果看:各部位所测硬度值明显低于要求的技术指标。

4
断口分析
将带有光滑孔洞缺陷的断口样品在电镜下观察:孔洞中较光滑,没有发生氧化锈蚀现象,孔洞缺陷低倍形貌见图5。高倍观察:孔洞中间及周围断口形貌为波纹状,形貌见图6。整个断口面上有大量沿晶开裂的二次裂纹,低倍形貌见图7。

图3
断轴组织和网状夹杂物形貌。Bar
= 100μm
图4
晶界网状夹杂物能谱定性分析结果。

图5
断口上的孔洞形貌。 图6
孔洞中的波纹状形貌。 图7
沿晶二次裂纹形貌。
Bar = 200μm
Bar = 20μm
Bar = 50μm
5
结论
钢中有害元素S
含量和气体残余H
含量偏高,其它元素含量正常。
断轴的硬度在HB167~177
之间,明显低于要求的技术指标(HB220~250)
。断轴的硬度偏低是由其组织状态决定的。
断轴基体中硫化物夹杂较多,达3
级,且呈网状分布在晶界处。组织为铁素体+
珠光体,为锻轧态组织。而技术要求该轴组织状态应为调质处理的回火索氏体。断轴的组织状态不符合技术要求。
断轴横向断口上的孔洞缺陷内壁和周围的断口为波纹状形貌,其余断裂面上有大量沿晶分布的二次裂纹。从孔洞内壁波纹状形貌和整个断口的脆裂形貌判断:该断口为氢脆断口,孔洞缺陷为氢气泡缺陷。
综上所述:由于钢中有害气体元素H
含量偏高(残余H
含量达817PPm)
,导致钢中存在较大的氢气泡缺陷,破坏钢的致密性,减少钢的有效受力面积。
另外,有害元素S
含量偏高,造成钢中存在较多的硫化物夹杂,晶内硫化物的存在,相当于一些小裂纹分割基体,也将减少钢的有效受力面积;而晶界网状分布的硫化物,将破坏晶间结合力,降低晶界强度和塑性;同时由于硫化物的膨胀和收缩系数与钢基体的相差较大,使得硫化物与钢基体间存在一定的间隙,成为扑捉H
原子的陷阱,那么在硫化物与钢基体的间隙部位将容纳大量的原子氢,当这些原子氢结合成分子氢后,体积要增大数倍甚至十几倍,造成钢的基体脆化,塑性和韧性大大降低。另外,传动轴未经调质处理,组织状态不佳,硬度偏低,诸多不利因素共同作用导致传动轴仅使用2h
就发生横向脆性断裂。
据了解,该批钢材生产于雨季,原材料潮湿,生产过程中有冷却水渗漏现象,导致钢中残留大量的气体H
,最终造成钢的氢致脆化,引发该轴早期断裂。
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