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某一汽车曲轴磨损失效的分析

刘 平(天水风动工具厂技术中心,甘肃天水 741020)

 

  :通过对某一汽车曲轴金相组织的检验和有效硬化层深度的测定,发现其表层金相组织和有效硬化层深度达不到技术要求,说明由于该曲轴表面淬火工艺不当导致了曲轴的早期磨损失效。

关键词:曲轴;有效硬化层深度;金相组织;磨损失效

 

曲轴是汽车发动机的重要组成件之一,承受弯曲、扭转和一定的冲击载荷,轴颈表面还受到一定的摩擦作用力。按有关标准规定:发动机寿命按整车行驶5km进行设计,其各部件的设计寿命应大于整机寿命,其中曲轴外径磨损深度达0.1mm即视为失效。现有一某型汽车的曲轴,该车行程1200km,外径磨损深度已达0·26mm,因严重磨损

而失效。其磨损失效形貌如图1所示。

 

1 曲轴磨损失效形貌

1 曲轴检验及结果

曲轴检验包括确定曲轴材料的化学组成、检验曲轴中夹杂物、测定有效硬化层深度及检验金相组织。

(1) 材料化学成分检验

从失效的曲轴上取样进行化学成分检验,结果见表1。按GB/T3077-1999中化学成分的规定,该曲轴材料为42CrMo

 

(2) 夹杂物检验

GB10561-1989规定的检验方法,检验出该曲轴的夹杂物为1级,符合GB/T3077-1999中夹杂物的级别要求。

(3) 有效硬化层深度的测定

从图1所标注的部位取样,按照GB/T5617-1985方法测定其有效硬化层深度,结果如表2所示。

 

(4) 金相组织检验

对曲轴金相组织的检验主要是检验曲轴AD两处。从AD两处分别切取试样,进行金相组织检验,结果如下:

A处:表层组织是回火索氏体(如图2);心部组织是回火索氏体(如图3)

D处:心部和表层组织均为回火索氏体,没有渗氮或碳氮共渗等化学热处理组织。

    

    图2 曲轴A处表层组织(800×)                     3 曲轴A处心部组织(800×)

2 分析

(1) 曲轴热处理工艺判定

据文献〔1〕,曲轴一般采用化学热处理和表面淬火工艺以提高表面耐磨性。从D处的有效硬化层深度的测定知表面和心部硬度很接近,且其表面和心部的金相组织均为回火索氏体,表层无化学热处理组织,可判定该曲轴的热处理工艺不是化学热处理;又由ABC处有效硬化层深度的测定结果,即表层比心部硬度最多高出约HRC13,表明曲轴心部、表面的热处理工艺是不同的。

由此可以断定,该曲轴采用了局部表面淬火工艺。

(2) 曲轴经调质后又进行表面淬火,既可使心部保留调质时的回火索氏体组织,具有良好的综合机械性能,又可使表层得到细针状马氏体组织,具有较高的强度、硬度和良好的耐磨性。而从图2、图3曲轴心部、表层组织看,心部为回火索氏体组织,符合要求,而表层淬火组织不明显,基本为回火索氏体,不符合曲轴表层的金相组织要求。

(3) 汽缸直径在200mm以内的往复式内燃机曲轴热处理技术要求:合金钢表面淬火硬度≥HRC53,淬硬层深度23.5mm。而该曲轴外径磨损深度只有0.26mm,就无有效硬化层。

 由此说明该曲轴表面淬火工艺不当,造成有效硬化层深度达不到上述技术要求,导致了曲轴早期磨损失效。

3 结论

(1)该曲轴采用局部表面淬火工艺;

(2)由于表面淬火工艺不当,造成了表层组织及有效硬化层深度达不到技术要求,从而导致了曲轴早期磨损失效。

 

 

 


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