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锥形转子电动机断轴原因分析
杭州电机总厂(杭州 310012) 张庆德
1 前言
带制动器的锥形转子电动机,主要用于电动葫芦起升及其运行机构。多年来,该电动机电机轴制动端花键段存在不同程度的断轴问题,严重影响电动葫芦的安全使用。为解决此问题,早在70年代末,行业内有关单位对此进行了研究,提出加大花键尺寸和花键淬火由高频加热改为中频加热两种方案。考虑到设备投资及利用率等因素,我厂选择了前一方案,即加大花键尺寸,并仍然采用高频淬火。此后,情况在总体上有所好转,但断轴事故依然时有发生,其中以715kW电动机最为严重。行业内其他生产厂,不同程度亦存在同样问题。
本文通过对电机轴花键断口宏观形态及断裂位置的分析,认为该断口无疲劳断口的一般特征,而以材料韧性不足在冲击载荷下引起断裂的可能性较大,提出取消以提高电机轴花键疲劳强度为目的的高频淬火的建议。通过5年多的不断探索,疲劳寿命试验和逐步扩大范围的实际应用,证实上述观点的正确性。
2 热处理技术要求及热处理制度
在该电动机服役过程中,电机轴花键与制动器内花键之间无相对滑动,且内花键无热处理要求,故不考虑电机轴花键的硬度要求对提高耐磨性的作用。当初设计电机轴花键热处理强化之目的,只能是为提高其疲劳强度。
该轴的材料为40Cr钢,预先热处理为调质,硬度229~269HB,最终热处理后花键硬度45~50HRC,要求淬火部位长度≥52mm,见图1。

图1 715kW电机轴制动端示意图
图2 电机轴花键断头
从60年代产品投产以来,电机轴一直存在不同程度的花键段断轴问题,该轴的热处理硬度被行业规定为产品检验的关键项目。本厂对该轴花键的高频淬火,采用100%硬度检验,尽管高频加热后采用油冷却,淬裂的可能性极小,但仍进行按10%比率磁粉探伤检查。
3 宏观断口及其位置
图2为电机轴花键断头照片,其断口为正断型扭转断口。在断口上,无贝壳纹弧线,无磨光标记,目测或低倍放大镜下,未发现裂纹源位置,整个断面粗糙,无裂纹扩展区和瞬时断裂区之分。
图3为电机轴花键断裂位置及表面硬度分布示意图。常见断口出现在紧挨内外花键配合的外侧,约距左端36~46mm的高频淬火区间。未发现断口出现在高频淬火的热影响区BCD段的情况。应当指出,按图3所示的高频淬火长度是不合理的,因为热影响区可能落在花键末端应力较集中的位置,理应将高频淬火长度延伸到图3E点以左,使热影响区远离危险截面。但考虑到多年来断裂位置并不与热影响区重合的事实,故没有必要改变淬火长度。相反,如果断定断裂确实与花键表层硬度高、韧性差有关,则延伸淬火长度反而会增加断轴机会。
图3 花键断口位置及表面硬度分布示意图
图4 40Cr钢调质+高频淬火+回火后金相组织 ×500
4 断轴原因分析
图4中电机轴花键断口处的金相组织为回火屈氏体。花键齿被淬透,齿表面硬度为46HRC。从热处理状态正常及前述宏观断口形态看,该零件不属于疲劳断裂。由断口位置主要出现在高频淬火区这一事实,也说明除该处应力集中外,断轴原因很可能与材料韧性不足有关,电动葫芦在使用过程中,要进行频繁的起动制动,电机轴制动端花键受到很大的扭转冲击。因此,在满足强度的条件下,电机轴还必须有足够高的韧性,以保证起重机械的使用安全。热处理强化是提高材料强度的基本手段之一,但强度和韧性往往是矛盾的。通过对该轴在调质或正火状态下疲劳强度、强度安全系数校核(计算从略),表明轴的强度已能满足要求。从而进一步确认取消该电机轴的高频淬火,有利于避免或减少花键断轴事故的发生。
5 寿命试验及实际应用
5.1 寿命试验
将未经高频淬火的715kW锥形转子电动机花键轴安装在5t电动葫芦上,于额定载荷(5t)下在专用自动试验架上进行寿命试验。循环周期为12s,其中起升2s,停止4s,下降2s,停止4s。试验周期总数定为25万次。试验结束后,对电机轴花键进行裂纹和尺寸检查,未发现可见的裂纹及塑性变形。
5.2 实际应用
由于该型号电动机是行业联合设计的,电机轴硬度又被规定为行业产品检验关键项目,因此,企业对改变原电机轴热处理设计持十分慎重态度。为了使失误的可能性降低到最小,采用了渐进的逐步扩大实际应用范围的办法。一旦出现偏差,可立即停止生产,进行分析研究。整个应用过程分4个步骤:第一步:向断轴用户提供花键未高频淬火的转子部件,这一方法风险小,见效快,较易被持不同观点的人接受,最坏的结果无非是再断一次轴。另一方面,断轴用户往往具有较特殊的使用环境,由于生产急用,可及时地把供给的部件装上使用,便于对比和质量跟踪,信息反馈快。第二步:按生产量30%之比例,将带有不经高频淬火花键轴的电机,装入电动葫芦整机上,出厂供用户使用,并进行质量跟踪。第三步:将上述应用范围扩大到50%。第四步:下达技术通知,从0.2kW~13kW共8种规格的锥形转子电动机电机轴花键(包括输入端花键和制动端花键)的高频淬火全部取消。
经过3年多的逐步扩大应用范围的实际应用,目前,电机轴的断轴现象已基本杜绝。根据以往统计,该类电机的断轴以发生在电动葫芦使用2~3个月时居多。至今尚未发现1例因取消轴花键高频淬火发生的断轴事故。
6 结论
(1)
锥形转子电动机花键断轴不是疲劳失效,而是由于韧性不足在电机制动的冲击载荷下失效。
(2)
取消该电机轴花键的高频淬火,降低了生产成本,保持了材料的韧性,避免或减少断轴的可能性,提高了产品的使用安全性。
(3)
建议用45钢代替现行40Cr钢制造该电机轴,预先(最终)热处理由现行调质改为正火。
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