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发电机转轴断裂失效分析
金蔚静
(上海法雷奥汽车电器系统有限公司,上海201203)
摘 要:发电机转轴在耐久试验中发生断裂。用化学分析、金相检验、扫描电镜等方法对断裂转轴进行了分析。结果表明,由于机加工时留下的切削缺陷,使转轴形成早期疲劳,加之热处理淬火加热未达到奥氏体温度,组织中存在少量块状铁素体,降低了材料强度,最终导致转轴断裂。
关键词:发电机转轴;加工切削缺陷;显微组织;失效
1 引言
我公司生产的发电机在进行整机耐久性试验至600多小时时,转轴发生断裂。试验条件是在不同的工作时间段内,随转速在(3000~15000)r/min范围内变化,载荷同时变化。技术要求其试验寿命为2000h。图1是试验台试验装置,中心区为残留在试验机上的断轴。转轴材料为45号钢,其加工流程:落料→调质→机加工→装配。
2 理化检验
2.1 宏观检验
转轴断裂部位位于Φ14mm的退刀槽处,见图2,其断口宏观形貌见图3。它具有以下特征:①断口平坦,疲劳面积大,占断面90%以上。瞬断区面积小,被疲劳区包围,位于中心偏一侧,见图3箭头所示。②沿转轴退刀槽底部周向有许多疲劳源,并有许多细小的径向台阶。
图1 试验台断裂后状态
图2 断裂部位在退刀槽相交处

图3 断口宏观形貌
根据上述宏观特征基本上可判断转轴属于低载荷下,在尖缺口高应力集中条件下的旋转弯曲疲劳断裂。
2.2 化学成分分析
在转轴的Φ14mm断口附近取样,在光谱上进行化学成分分析(质量分数),结果列于表1。由此可见,该轴的化学成分符合GB/T699-1999标准中45号钢的技术要求。

2.3 硬度检验
技术要求调质硬度为23~28HRC。在断轴附近分别进行表面和心部洛氏硬度测试,结果见表2,表面硬度符合要求,而心部硬度有部分值略低于标准。

2.4 金相检验
在转轴裂纹附近取样,按金相分析的要求进行抛光和侵蚀(4%硝酸酒精溶液)。图4表明其显微组织为回火索氏体加少量块状铁素体。
2.5 电镜分析
扫描电镜下观察,在断口裂源处沿加工槽底部周向有多处疲劳源,萌生于退刀槽底部,见图5a,图5b为图5a的局部放大,可观察到疲劳源起始于沟槽底部由于切削留下的尖角特征。疲劳扩展区具有疲劳辉纹,见图6。瞬断区为韧窝状,见图7。

图4 金相组织 500×

(a) 断口疲劳源 25×
(b) 断口疲劳源放大形貌
图5 断口疲劳形貌 100×

图6 断裂疲劳扩展区疲劳辉纹特征 1200×
图7 瞬断区断口微观形貌 600×
3 分析与讨论
从发电机的试验状况看,该转轴处于旋转条件下;由断口宏观形貌分析可知,转轴属于尖缺口应力集中条件下发生的旋转弯曲疲劳断裂。通常机械零件由于使用、装配及加工制造工艺的需要,零件设计常带有台阶、拐角、键槽和退刀槽等,这些部位都不同程度的存在应力集中现象,从而较容易导致在低载荷下,即当工作应力低于材料的疲劳极限时发生早期疲劳断裂。
此发电机转轴由于机加工不当,使退刀槽底部多处存在着呈锯齿状的尖角,从图5中清楚地观察到,沿断口周边有多处疲劳源点,即切削留下的尖角将成为严重的应力集中区。有关文献以45钢(材料与失效轴相同)光滑试样为例进行了研究,材料的抗拉强度极限σb=720MPa,疲劳强度σ-1=310MPa,即σ-1≈0.4σb,若将该材料制成有深为0.3mm的周缺口,缺口前沿圆角R=0.3mm的缺口疲劳试样,则缺口的拉伸强度极限σbN=790MPa,缺口疲劳强度极限为σ-1N=190MPa,此时σ-1N=0.27σ-1N,可见由于缺口引起的应力集中,会明显降低疲劳强度。如果说圆角缺口试样疲劳强度降低,那么带有尖角的零件则更易引起失效。
此外,从金相组织来分析,由于热处理加热时没有全部达到奥氏体温度,使加热之前原始组织中的铁素体尚未充分溶解,在淬火冷却时被保留下来,其形态以块状为主。这些铁素体的存在,使转轴的强度降低,加快了转轴的失效。
4 结论
发电机转轴的早期失效,一方面因制造过程机加工不当形成刀痕、尖角,使之在交变载荷作用下,发生早期疲劳断裂;另一方面,调质热处理组织中存在的少量块状铁素体使轴的力学性能下降,也是加快转轴早期失效的另一原因。
5 建议和整改措施
(1)
转轴在机加工时,应加强工序控制,如增加检验频次等。
(2)
进行热处理工艺验证,主要考虑调质淬火温度、保温时间,以及装炉量等,以此来改善金相组织,提高转轴的力学性能。
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