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ZG30CrMnSi构件开裂原因分析
李玉奇
(舞阳钢铁公司钢研所 舞阳462500)
摘 要:对水压试验时开裂的ZG30CrMnSi构件进行了分析,认为,含碳量超标,造成组织异常、硬度过高,是导致构件产生断裂的原因。
主题词:精铸30CrMnSi钢件;等温淬火;相变点;下贝氏体;索氏体
精铸30CrMnSi钢构件退火后经900±10°C盐浴炉加热,保温10min,然后在410±10°C保温30min进行等温淬火,随后经70MPa持续20s的水压试验。在水压试验时,发生了从未有过的开裂和掉底现象,见图1,其废品占50%左右。为确保产品质量,对开裂和未开裂的铸件进行了硬度检验、金相检查和化学成分分析,找出了破裂的原因,并在冶铸工艺上采取了相应的技术措施,解决了质量问题。

图1 构件
1 检验
1.1 断口及低倍分析
观察掉底和断开的构件,开裂的路径是由径向转为轴向,见图1。断口呈结晶状,无塑性变形,对未经水压试验的铸件按有关技术标准加工成低倍试样,热酸蚀后未发现铸件端面存在宏观铸造缺陷。
1.2 金相检验
从开裂的构件上取样,观察显微组织,其组织均由晶粒粗大的上贝氏体+隐针马氏体组成,见图2,而且钢的晶粒特别粗大(2~3级)见图3。同时在一些晶粒粗大的显微组织中发现有沿晶裂纹。但未开裂的构件的显微组织均为下贝氏体+索氏体组成,见图4。
图2 上贝氏体+隐针马氏体 600×
图3 晶粒度2~3级 100×

图4 下贝氏体+索氏体 600×
1.3 开裂与未开裂构件显微组织、硬度检验
检验结果见表1。

1.4 化学成分分析
对未开裂和破裂构件取样进行化学成分分析,其结果见表2。

2 分析与讨论
由表1和表2可看出,当钢中的含碳量的质量分数控制在0.27%~0.30%范围内时,钢经等温淬火处理后显微组织为正常的下贝氏体+索氏体,硬度值30HRC符合产品设计的技术要求,构件在规定的水压试验条件下,无开裂和掉底的现象。但是当含碳量超过0.30%时,即使其他各种化学元素都在标准要求的可控范围内,也能引起构件的硬度值严重超标,显微组织异常,构件开裂。因为含碳量不同的钢件在加热时奥氏体化的温度不同,而且在热处理后的冷却过程中得到的相变产物也是不同的。一般条件下,相变产物的硬度随着含碳量的增加而升高,而钢的塑韧性随着钢的硬度提高而降低。
由上述分析可知,构件的开裂与掉底的主要原因是钢中含碳量超标,影响了铸件的显微组织、晶粒度、硬度及性能,导致开裂与掉底。
3 结论
由于冶炼工艺控制不当,造成构件含碳量超标引起材质组织与性能的变化,导致构件在水压试验中断裂。
4 防止措施
(1)冶炼过程要严格控制钢中的含碳量;
(2)采用三角取样法;
(3)对不同炉次的铸件打炉号,分批管理。
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