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Cr12MoV钢冷镦凹模断裂分析

高美兰,白树全

(包头职业技术学院材料工程系,内蒙古包头  014030)

 

  :分析了材料为Cr12MoV的标准件冷镦凹模断裂原因,发现主要是由于淬火温度过高和回火不够充分所致,通过选择适当的淬火温度并进行充分回火,可以延长模具的使用寿命。

关键词:冷镦模;断裂;淬火;回火

 

引言

材料为Cr12MoV的某标准件冷镦凹模化学成分见表1,设计要求可成形冷镦螺钉10000件,结果平均只冷镦4000件左右,3个凹模就均出现了问题,其中2个冷镦凹模在凹形圆槽处崩裂,另一个在凹形槽处出现放射线裂纹,如图12所示。为此对该冷镦凹模断裂原因进行了分析,并对其生产工艺提出改进措施。

 

  

    图 纵向裂纹断口                                   横向裂纹断口

断口分析

2.1  宏观特征

取原材料和3个出现裂纹的凹模进行热酸检查,除疏松较严重外(有的碳化物颗粒腐蚀掉),枝晶偏析不明显,未发现夹杂和气泡等缺陷,凹模上的横、纵向裂纹均暴露出来,如图3所示。该断口为粗瓷状,从凹模外圆断裂处能看出裂纹有从外向圆心发展的,也有从圆心向外发展的,说明内外均有造成断裂的应力存在。

  

     图 热酸蚀后横、纵向裂纹                           继续发展的裂纹(400×)

2.2  微观特征

通过显微分析可以看出,该裂纹断裂面上没有氧化色,裂纹四周也没有脱碳现象,因此认为该冷镦凹模有2种裂纹:一种是淬火冷却裂纹,一种是淬火冷却裂纹的继续发展。2种裂纹的表现既有共同点也有不同点,共同点是均沿晶界开裂,裂纹两侧无脱碳现象,也无非金属夹杂物。不同点表现为淬火裂纹较宽,沿碳化物界面裂开。继续发展的裂纹较窄,并把碳化物击断,如图4所示。

2.3  显微组织分析

原材料的夹杂物为:硫化物0级,氧化物1级。锻造后球化退火,其横向组织为在索氏体基体上分布着块状和粒状碳化物,有少许堆积现象,无未击碎的共晶碳化物存在,如图5所示。纵向组织为在索氏体基体上分布着细带状碳化物(评为3级,要求≤4),如图6所示。

    

    图 原材料的横向组织(400×)                          原材料的纵向组织(400×)

断裂的冷镦凹模中的夹杂物为:硫化物0.5级,氧化物1级。显微组织中有大量的残留奥氏体,奥氏体晶界上有细针状马氏体和黑色相,块状碳化物有的开始熔化,粒状碳化物减少,碳化物有明显聚集,三者占整个视场的比例为:残留奥氏体A60%+30%M和黑色相+10%K,如图7所示。从纵向观察,碳化物变得更为粗大,呈大块或呈长形按带状方向分布,晶界上黑色相更为明显,如图8所示。

   

        图 断裂冷镦凹模的横向组织(400×)                断裂冷镦凹模的纵向组织(400×)

2.4  工艺分析

根据以上裂纹特征判断,该裂纹属于淬火裂纹,为此查阅了其热处理工艺文件。该冷镦凹模实际进行了2次淬火回火,第1次采用800850℃预热25min,再加热到1130℃保温25min后油冷,然后550560℃回火2次,每次回火60min,硬度为4048HRC,没有达到5862HRC的技术要求。因此又进行了第2次返工,具体工艺为800850℃预热25min,再加热到1070℃保温25min后油冷,然后550560℃回火3次,每次回火60min,硬度达到5862HRC技术要求。

结果分析

从以上断裂特征、金相组织以及热处理工艺分析发现,这批冷镦凹模没有达到设计要求的使用寿命的主要原因是由于第1次淬火温度过高和回火不够充分,导致组织不完善所致。由于第1次淬火温度过高,使得部分碳化物熔化,但保温时间不长,奥氏体晶粒尚未长大,温度过高导致晶界开始氧化,晶界氧化的产物就是黑色相。从凹模断口上反映出来不是细瓷状断口而是粗瓷状断口。回火不够充分导致有大量残留奥氏体存在,只有30%马氏体,故硬度偏低,只有4048HRC。大量残留奥氏体能否用补充回火的方法加以消除?做了如下实验:在磨制片过程中,将试片磨制过热到发蓝、发黄,观察此处组织为完全的回火马氏体,残留奥氏体几乎消除,这说明试片在磨制时产生了再回火现象。将试片放在540550℃炉内保温60min后再深磨,观察发现,残留奥氏体全部转变为回火马氏体,如图9所示。经过第2次返工,硬度虽然达到了5862HRC技术要求,但硬度合格并不能保证综合力学性能良好,Cr12MoV不但淬透性好,在300400℃使用可保存良好的硬度和耐磨性,而且冲击韧性比Cr12Mo钢好,故多用来制造形状复杂的冲孔凹模。要保证凹模耐磨性和冲击韧性良好,热加工中要对碳化物的粗细、分布及形状加以控制,碳化物粗大虽然保证硬度没有问题,但是粗大的碳化物会造成最后机加工磨制时产生龟裂,使凹模使用时出现崩裂。由于第1次淬火后所造成的部分碳化物熔化,聚集长大以及黑色相析出的问题在第2次返工时并没有得到解决,造成该冷镦凹模早期失效。

 

补充回火后的组织

结束语

在模具结构、材料和使用条件不变的情况下,保证热处理质量,采用最佳热处理工艺是充分发挥模具材料性能潜力,提高模具使用寿命的关键。如果热处理工艺不合理而引起热处理缺陷,则会严重损害模具使用性能,并导致其早期失效。尤其是淬火与回火工序是保证模具性能的关键环节,淬火与回火工艺合理与否对模具使用寿命有着直接的影响。

鉴于以上分析,重新制定了热处理工艺,采用800850℃预热25min,再加热到1040℃保温25min后油冷,然后经过500520℃回火2次,每次回火120min,硬度达到5862HRC技术要求,凹模使用寿命也达到了冷镦螺钉10000件的设计要求。

 

 


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